金陵石化加熱爐運行瞄準(zhǔn)行業(yè)先進
金陵石化公司最早的煉油裝置建設(shè)于上世紀(jì)50年代。部分加熱爐工藝落后,爐效低,成為該公司節(jié)能降耗中的“瓶頸”。近年來,該公司從控制加熱爐燃料的硫含量與排煙溫度入手,擴容原有的瓦斯氣脫硫裝置,新建低壓瓦斯氣回收裝置,從而使煉油裝置燃料氣的硫含量從100ppm下降到20ppm以下,對應(yīng)的煙氣露點溫度從160攝氏度下降到100攝氏度以下,有效地改善了廠區(qū)的環(huán)境質(zhì)量。
去年,該公司利用部分煉油生產(chǎn)裝置進行檢修的時機,先后對Ⅰ焦化裝置1號加熱爐、Ⅲ常減壓裝置聯(lián)合加熱爐、Ⅰ常減壓裝置3號加熱爐和Ⅲ焦化裝置加熱爐進行工藝技術(shù)改造,使這4個加熱爐爐效平均提高了4.27%。4套煉油裝置因此每年可節(jié)約燃料氣3460噸,為煉油生產(chǎn)總能耗下降奠定了基礎(chǔ)。
通過爭創(chuàng)“紅旗爐”競賽活動,從而進一步優(yōu)化加熱爐的管理與操作,是金陵石化公司今年提高加熱爐爐效的又一個方法。該活動以各裝置加熱爐熱效率指標(biāo)、現(xiàn)場運行管理和基礎(chǔ)資料管理為考核目標(biāo),對各加熱爐實行周監(jiān)測、月考核、季評比、年總評,并將評比考核情況列入單位經(jīng)濟責(zé)任制考核,年度總評成績突出者授予“紅旗爐”稱號并給予獎勵;爐效評比不達標(biāo)、現(xiàn)場基礎(chǔ)管理較差者,給予掛黃牌警告。
“紅旗爐”競賽活動開展以來,金陵石化公司煉油運行一部把裝置內(nèi)所有加熱爐責(zé)任落實到人,每臺爐子明確專門負責(zé)的設(shè)備員,并邀請相關(guān)專家給職工講課,提高操作技能。同時針對Ⅲ常減壓聯(lián)合加熱爐的技術(shù)改造,及時組織修訂工藝操作流程,將以前發(fā)現(xiàn)波動再調(diào)整的被動操作,改為根據(jù)原料性質(zhì)和處理量進行提前操作主動調(diào)整,確保了技術(shù)改造的效果。今年前4個月,該爐平均爐效達到92.465%。
行業(yè)分類
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統(tǒng)計數(shù)據(jù)
- 2016年10月中國煤氣生產(chǎn)量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國風(fēng)力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國核能發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國水力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國火力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國復(fù)印和膠版印制設(shè)備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國彩色電視機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表